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海安有機溶劑污水處理設備按需定制

品牌: 天環(huán)凈化設備
顏色: 綠色
產(chǎn)地: 江蘇常州
單價(jià): 58000.00元/件
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 全國
有效期至: 長(cháng)期有效
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-18 09:35
最后更新: 2023-12-18 09:35
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循環(huán)水排污水占全火電廠(chǎng)濕冷循環(huán)機組外排水量的70%以上,是火電廠(chǎng)全廠(chǎng)廢水零排放處理中重要的一環(huán)。針對電廠(chǎng)循環(huán)水排污水排污量大、含鹽量高、含有阻垢劑、成分復雜的特點(diǎn),電廠(chǎng)一般采用預處理(軟化+混凝+澄清)結合深度除鹽(超濾UF+反滲透RO)的回用處理工藝。目前,已投運的循環(huán)水排污水處理系統為增強澄清池混凝澄清效果,通常需要tigao絮凝劑和助凝劑的加藥量,但會(huì )因此增加出水中有機大分子的含量,進(jìn)而增加后續膜系統被高分子有機物污堵的風(fēng)險,而被高分子助凝劑污堵的膜幾乎無(wú)法通過(guò)清洗手段恢復。研究表明,電絮凝反應形成的絮體與傳統化學(xué)混凝相比強度更大、結構更緊實(shí),更適合作為循環(huán)水排污水預處理工藝?;诖?,北方某2×200MW燃煤機組熱電廠(chǎng)采用“電絮凝-高效澄清池+高效纖維過(guò)濾器+浸沒(méi)式超濾+反滲透”工藝,對循環(huán)水排污水進(jìn)行深度脫鹽處理后淡水回用作鍋爐補給水和冷卻塔補充水,少量的濃水則送往灰場(chǎng)噴淋和脫硫制漿。該工程利用電絮凝替代傳統化學(xué)藥劑混凝法,與高效澄清池聯(lián)合應用于電廠(chǎng)循環(huán)排污水預處理環(huán)節,節省了藥劑成本,同時(shí)強化了混凝澄清效果,tisheng了出水水質(zhì),有效減輕了后續膜系統污堵的風(fēng)險,具有良好的示范意義。

電絮凝-高效澄清池作為循環(huán)水排污水預處理系統,承載軟化、混凝澄清的功能,其出水水質(zhì)是影響后續“雙膜”系統正常運行、清洗周期和使用壽命的關(guān)鍵因素。因此,合理設計電絮凝-高效澄清池系統運行參數尤為重要。

1.3.1 電絮凝反應池

電絮凝反應池采用與高效澄清池合建的方式,作為循環(huán)水排污水處理系統進(jìn)水的反應池。電絮凝裝置置于反應池內,陰、陽(yáng)極板外接直流穩壓電源,從而使其極板間形成穩定的電勢差。在電勢差的作用下,電子發(fā)生轉移,陽(yáng)極鐵板氧化溶解,生成大量的Fe2+/Fe3+離子,這些Fe2+/Fe3+離子在弱堿性來(lái)水中經(jīng)水解和聚合反應后,形成一系列多核羥基絡(luò )合物,終形成?-FeOOH。羥基絡(luò )合物作為凝聚劑,吸附能力較強,通過(guò)吸附架橋、網(wǎng)捕和壓縮雙電層等作用吸附、聚集污染物而形成絮體,達到去除懸浮污染物的效果。

電絮凝反應池共設4組并聯(lián)連接的電絮凝極板(圖2),極板為鐵材質(zhì)。各組極板與電源的連接方式均為單極式,極板間距為30mm,默認定時(shí)倒極時(shí)間為20min。正、負極板間放置感應極板,使得該裝置兼具單、雙極連接方式的特點(diǎn),即電壓低、電極電流分布均勻、設備緊湊高效。電絮凝反應池水力停留時(shí)間為15~30min,電流密度可跟蹤進(jìn)水liuliang實(shí)現按比例調節,彌補因liuliang變化導致反應時(shí)間過(guò)長(cháng)或不足的缺點(diǎn),從而保證反應充分、水中解離Fe2+/Fe3+濃度穩定。

高效澄清池對原水水質(zhì)、水量變化沖擊適應能力強,具有體量小、效能高的特點(diǎn)。電絮凝反應池出水加NaOH調整pH值后直接流入高效澄清池,再投加碳酸鈉進(jìn)行軟化、絮凝、澄清,實(shí)現對原水總硬度、總堿度和濁度的高效去除。高效澄清池凝聚區水力停留時(shí)間為3.5min,絮凝區水力停留時(shí)間為11min,清水區表面負荷7m3/(m2?h),污泥回流率為4%。

2、系統調試與運行

2.1 電絮凝反應池運行狀況

在1套高效澄清池投運的條件下,電絮凝反應池進(jìn)水liuliang為150m3/h,進(jìn)水pH值約為9.02,化學(xué)需氧量(COD)約45mg/L,初始電流密度

由圖3可知:當電絮凝電流密度由3.80A/m2上升至4.87A/m2時(shí),出水濁度由2.57NTU迅速降至1.21NTU,濁度去除率由69.1%增至85.6%;當電流密度大于5.96A/m2時(shí),出水濁度值趨于平緩且小于1.0NTU,濁度去除率穩定在90%左右。

由圖4可知:絮凝池污泥沉降比隨電流密度的增加呈逐漸下降趨勢,且當電流密度為8.12A/m2時(shí),絮凝池污泥沉降比為26%(符合小于30%的運行規程要求)。這是由于隨著(zhù)電流密度的增加,反應生成氫氧化鐵濃度增加,污泥沉降性能tisheng,沉降比隨之下降。該電廠(chǎng)二期中水預處理澄清池系統聚合鐵投加量為8.0mg/L,助凝劑投加量為0.4mg/L,絮凝區污泥沉降比為15%~20%,明顯低于本電絮凝-高效澄清池系統絮凝區污泥沉降比(26%)。這是由于一方面本系統未投加助凝劑;另外系統運行初期,受限于回流污泥量不穩定、沉降性能不佳等因素,回流污泥尚未起到強化絮凝的效果。因此,可通過(guò)連續運行改善污泥性能后緩慢tigao污泥回流比,來(lái)強化絮凝沉淀效果。

為考察不同電流密度下的電流效率,通過(guò)計算實(shí)際與理論鐵離子溶出速率之比,獲得電流效率,計算結果見(jiàn)表2。根據法拉第公式,理論鐵離子溶出速率公式為


式中:v為理論鐵離子溶出速率;m為一定電流下溶出鐵的質(zhì)量,mg;t為通電時(shí)間,min;I為通電電流,A;M為鐵的摩爾質(zhì)量,55859mg/mol;Z為單個(gè)鐵原子轉移電子數,該系統為2;F為法拉第常數,96485C/mol。

由表2可知:電流效率隨電流密度升高而上升;當電流密度大于5.96A/m2時(shí),電流效率達到90%以上,并于7.04A/m2時(shí)電流效率達到高,為91.06%;當電流密度為8.12A/m2時(shí),電流效率略有降低,這可能是由于水中高含量的氯離子在陽(yáng)極放電,消耗了部分電流。


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