品牌: | 藍陽(yáng)環(huán)保 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
加工定制: | 是 |
單價(jià): | 20262.00元/套 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 常州 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 17:35 |
最后更新: | 2023-12-13 17:35 |
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1、火電廠(chǎng)脫硫廢水零排放處理工藝概述
火電廠(chǎng)濕法脫硫廢水成分復雜,水質(zhì)變化較大,雜質(zhì)來(lái)自煙氣、工藝水和脫硫用的石灰石,主要包括懸浮物、過(guò)飽和亞硫酸鹽、硫酸鹽、氯化物以及重金屬,其中很多是國家環(huán)保標準中要求控制的類(lèi)污染物。由于水質(zhì)的特殊性,脫硫廢水零排放處理難度較大。目前,國內部分電廠(chǎng)脫硫廢水零排放主要采用傳統蒸發(fā)結晶和煙道蒸發(fā)2種工藝。蒸發(fā)結晶工藝大致可分為預處理蒸發(fā)結晶和濃縮蒸發(fā)結晶,根據濃縮工藝又可分為電滲析分鹽濃縮、正滲透膜濃縮、反滲透分鹽濃縮等;煙道蒸發(fā)工藝分為三聯(lián)箱預處理后直接煙道蒸發(fā)和旁路煙道蒸發(fā)等,終達到脫硫廢水零排放的要求。其中濃縮蒸發(fā)結晶工藝的建設投資和運行成本均高于煙道蒸發(fā)工藝,因此近年來(lái)煙道蒸發(fā)工藝成為電廠(chǎng)脫硫廢水深度處理的發(fā)展方向和趨勢。但在實(shí)際運行過(guò)程中,由于噴嘴形式及霧化效果問(wèn)題,存在噴嘴堵塞、煙道結垢、煙氣排放溫度過(guò)低等問(wèn)題。旁路煙道旋轉噴霧干燥法是煙道蒸發(fā)工藝中的新型技術(shù),解決了傳統煙道蒸發(fā)工藝中存在的噴嘴堵塞、煙道結垢等問(wèn)題。
2、旋轉噴霧干燥法介紹
2.1 技術(shù)原理
噴霧干燥工藝是將溶液、乳濁液、懸浮液或漿料在熱風(fēng)中噴霧成細小的液滴,在液滴下落過(guò)程中,水分被蒸發(fā),廢水中的鹽類(lèi)形成粉末狀或顆粒狀干燥產(chǎn)物的過(guò)程。噴霧干燥工藝技術(shù)的核心是旋轉霧化器(見(jiàn)圖1)。每座噴霧干燥塔配置1臺旋轉霧化器,利用旋轉霧化器的離心力,使料液在旋轉表面上伸展為薄膜,并以不斷增長(cháng)的速度向霧化盤(pán)的邊緣運動(dòng),離開(kāi)霧化盤(pán)邊緣時(shí),溶液經(jīng)旋轉霧化器霧化為直徑為10~60μm的精細漿霧滴,與經(jīng)過(guò)分散的熱煙氣接觸后,水分被迅速蒸發(fā),通過(guò)對煙氣分布、廢水liuliang、霧滴尺寸和空預器出口煙氣溫度等參數的監測與調整,使廢水霧滴在到達噴霧干燥塔內壁前已充分干燥,避免“濕壁”現象產(chǎn)生。干燥產(chǎn)物在干燥塔底部高速渦流,隨煙氣進(jìn)入除塵器處理,保證噴霧干燥塔不發(fā)生結垢和腐蝕問(wèn)題。
2.2 特點(diǎn)
(1)煙氣和液滴以160~200m/s的相對速率脫離旋轉霧化器,在霧化過(guò)程中每升被霧化的漿液形成200m2的表面積,液體霧化效果好且均勻。
(2)由于噴霧干燥系統的工作溫度一直處在露點(diǎn)溫度以上,因此塔體及煙道等與煙氣介質(zhì)接觸的材料無(wú)需進(jìn)行防腐處理,采用普通碳鋼即可;而與脫硫廢水接觸的霧化盤(pán)則需采用哈氏合金材質(zhì)。
3、應用實(shí)例分析
3.1 機組概況
山西臨汾熱電有限公司建設規模為2×300MW燃煤發(fā)電機組,采用一次再熱、雙缸雙排汽、直接空冷、抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機組,配2×1060t/h國產(chǎn)亞臨界、四角切圓燃燒、一次中間再熱、固態(tài)排渣爐,配置石灰石—石膏濕法煙氣脫硫系統和SCR脫硝裝置。脫硫廢水處理系統采用傳統的三聯(lián)箱系統,即通過(guò)投加石灰(碳酸鈉)、有機硫、絮凝劑等處理后進(jìn)行干灰拌濕或灰場(chǎng)噴灑。
3.2 脫硫廢水零排放處理工藝改造
在對各種脫硫廢水零排放處理工藝進(jìn)行比較后,山西臨汾熱電有限公司在國內采用了脫硫廢水不經(jīng)預處理直接噴入旁路煙道旋轉噴霧干燥技術(shù),將原三聯(lián)箱系統旁入,增加了煙氣系統、噴霧干燥系統及廢水輸送系統。改造后的脫硫廢水處理工藝流程如圖2所示。
(1)在原空氣預熱器前端加裝旁路煙道,將3%~5%的煙氣量引出。在每路煙道進(jìn)、出口設置擋板門(mén),其中總進(jìn)口煙道設置調節型擋板門(mén),可以根據噴霧干燥系統出口煙道溫度調節進(jìn)入系統的煙氣量,其他煙道均采用開(kāi)關(guān)型擋板門(mén)。
(2)煙氣進(jìn)入噴霧干燥塔后,經(jīng)煙氣分布器被分布成繞霧化盤(pán)旋轉流動(dòng)及繞霧化盤(pán)邊緣向下流動(dòng)的煙氣流,與經(jīng)過(guò)旋轉霧化器霧化的細小廢水液滴充分接觸,使液滴中的水分迅速揮發(fā),廢水中的鹽類(lèi)被干燥析出,混入原煙氣的粉塵中,由除塵器收集處理。
(3)在噴霧干燥塔附近或脫硫區重新布置1套脫硫廢水收集箱,用于噴霧干燥塔提供廢水,廢水liuliang可根據煙氣量和機組負荷隨時(shí)調整。
3.3 運行效果
3.3.1 改造后運行及煙道結垢情況
山西臨汾熱電有限公司1號鍋爐脫硫廢水旁路煙道噴霧干燥系統設計處理廢水能力為5t/h,采用BOT方式,機組負荷工況下,抽取3%~5%的煙氣量,30000~50000m3/h的熱煙氣,煙溫為330~350℃時(shí),噴霧干燥塔處理廢水量4~5t/h。機組運行半年后處理廢水量超過(guò)10000t。停運檢查發(fā)現,旁路煙道及噴霧干燥塔內僅有細微、干燥、松散的積灰,不存在結垢堵塞情況(見(jiàn)圖3—圖6),運行情況良好。
3.3.2 投運廢水對風(fēng)煙系統煙溫及煤耗影響
表1為不同工況下投運廢水和不投廢水煙溫和煤量記錄數據。由表2數據分析可知,當空預器進(jìn)、出口煙溫一致時(shí),投運廢水比不投廢水一、二次風(fēng)溫度降低6.1~8.1℃;在空預器出口煙溫一致工況下,如果tigao一、二次風(fēng)出口溫度3~5℃,空預器入口煙溫投運廢水比不投廢水工況平均高約12℃。經(jīng)計算,投運脫硫廢水使鍋爐熱效率降低0.2%~0.3%,煤耗升高0.6~0.9g/kWh,但不影響主機及風(fēng)煙系統正常運行調整。